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中国煤炭报:马头洗选厂立异研究中心:创立先例,上马智能配煤系统

宣布时间:2024-04-30 08:25:25 优发国际一触即发能源

稿件泉源:《中国煤炭报》4月30日7版

马头洗选厂立异研究中心:创立先例,上马智能配煤系统

听到脱介筛开动的声响,秦宇臻从椅子上“弹”起,飞身跨出办公室,快速抵达原煤仓下的操作岗位。

秦宇臻是优发国际一触即发能源峰峰集团马头洗选厂(以下简称马选厂)立异研究中心主任,认真厂区内的科技立异、工艺技改等事情。这几天,原煤煤质不太稳固,人工称重比例调解又泛起延时,对精煤灰分、硫分等指标爆发了影响。

此时,仓下岗位司机严爱民已汗如雨下,一直地凭证皮带来煤重量调解肥、瘦煤比例。

“秦工,快想想步伐吧,事情量太大,还欠好控制配煤精度。”严爱民向秦宇臻求救。

见状,秦宇臻扭头对记者说,为了实现效益最大化,峰峰集团通过施行肥、瘦煤配煤入洗来生产冶炼焦精煤。但由于生产链前端的配煤环节始终由人工操作,造成配比精度得不到包管。

“有时遇到替换洗煤煤种,就需要重新换算配煤比例,重新设置肥、瘦煤量。”他说,若是由于洗煤装备工况缘故原由改变入洗量时,也需重新设置配比,此时爆发的延时是影响洗精煤灰分、硫分指标的主因。

“若是煤仓下煤不顺,皮带出煤量小,需要事情职员频仍手动操作阀门,加大吹风机、给煤机出煤量,劳动强度很大。”秦宇臻诠释道。

有没有一种原煤入洗前自动称重的要领,包管原煤配比精度呢?

秦宇臻相识到,想要改变现状,除非上马智能配煤系统,而放眼整个煤炭行业,这种智能系统在像马选厂这样的中央型洗煤厂还鲜有应用。

“既然没有可借鉴的模式,我们就创立出先例来。”在智能配煤刷新论证会上,秦宇臻向团队成员表达了他的想法,“蹚出一条适合马选厂智能配煤系统刷新的新路。”

于是,秦宇臻与该厂洗选车间、机电科等相关单位的手艺职员频仍奔忙于多地洗选加工厂举行调研,深入探讨智能化配煤刷新计划,回厂后再团结现实绘制图纸、论证数据。

“能否将煤仓仓储情形影像化,从而精准掌握2个煤仓储量,为精准配煤创立最佳条件?”技改伊始,手艺职员屈长刚的想法获得了各人一致认同。

一连几日,手艺团队不眠不断,在30米高的煤仓上设置料位计、装置传感器、测试状态、网络数据。他们将煤仓内原有的料位计替换为3D仓容料位计,使用3D绘图软件,实时显示原煤仓总容积、仓内原煤总重量、仓内高度漫衍等情形,原煤仓透明化模子逐步显露雏形。

“煤仓仓储影像化只是第一步。”秦宇臻苏醒熟悉到,接下来的软件更新、硬件完善才是重点,必需包管新系统与装备无缝配合、运行正常。

随着刷新工程的推进,装备调试装置进入要害阶段。秦宇臻和团队成员一方面着手完善、增添配套机电装备,重新装置原煤皮带秤、仓下变频给煤机等设施。另一方面,他们加班加点调试装备与控制系统、网络数据,建设给煤机、脉冲阀喷吹轮换机制,调理给煤机变频器频率值,逐步实现原煤精准配比、均质化入洗。

经由一个月的忙碌,秦宇臻向导团队共设计出控制计划近40套、设置多台变频器数据300次,仅用作纪录数据的条记本就有20余本。

终于,由秦宇臻团队自行研发设计的“智能配煤系统”顺遂投运,各项生产指标稳固可靠,精煤接纳率提高了0.05 个百分点,每年可多创效200万元以上。该工艺被中国煤炭加工使用协会评为第三届煤炭洗选加工行业“五小立异”优异效果一等奖。

刷新后,无论遇到替换煤种,照旧镌汰入洗煤量,严爱民只需将入洗原煤配比及2条皮带输煤量输入操作台,配煤系统就可自动凭证数据调解入洗量。

“同时对仓内吹风机举行变频设定,一旦煤仓下煤不畅,仓内吹风机就会自动开启。”眼见仓下的事情越来越轻松,一直眉头紧锁的严爱民逐渐喜笑颜开。

秦宇臻看在眼里,心里又盘算着为工友改变一下作业情形:“原煤入仓的源头——受煤坑岗位情形湿润阴晦,噪音大,煤尘还多。”

秦宇臻向导团队多次深入现场,测间距、绘图纸。经由手艺论证后,他们在受煤坑的楼梯平台投建了受煤集中管控平台、标准化岗位操作间。操作间有2个液晶大屏幕,配合现场加装的32个摄像头,受煤坑上下装备运行情形可实时显示于操作间屏幕上。

现在,操作职员只需坐在室内就可对装备情形一目了然、精准操作。

“实现受煤坑‘无人值守、有人巡查’,这是以往想都不敢想的。”谈起这一转变,运销科副科长邓玉国脸上难掩赞赏与自豪。

(王海)

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